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浮標液位計在卸油罐液位測量中產生故障的原因分析及解決方案
發表時間:2019-11-16 點擊次數:822 技術支持:1560-1403-222
由于浮標液位計監測杆與卸油罐盖孔配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發生遊動,監測杆不能垂直升降,而且盖孔管高度不夠.液面上升時測杆傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液住。通過調整卸油罐盖孔管與浮標液位計監測杆的配合間隙,以及增加盖孔管的高度後。無一例由于浮標原因引起的原油溢罐事故,減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度,避免了卸油罐外溢的汙染事故和經濟損失,也爲清潔生產與安全生產提供了有力保障。
1 事故原因
沙南作業區北聯站卸油台白建站以來,使用的都是空心圓球式浮標液位計,經過多年的使用。浮球與監測杆易發生腐蝕穿孔損壞,不得不另找材料重新加1=:。由于受材料的局限性,致使浮標液位計制作時測杆尺寸與盖孔尺寸不相配。在液位上升過程中經常使測杆卡住,出現似液位導致卸油罐內油外溢,造成原油損失和環境汙染。浮標液位計卡住後,值班人員監測到的液位與罐內實際液位相差很多.罐內上升後的液位不能正確顯示,造成事故。
2結構及特點
浮標液位計由不鏽鋼空心球和液位監測杆兩部分組成。優點是結構簡單、重量輕、測杆光滑、浮動效果好、耐腐蝕、制作簡易以及便于更換。缺點是對制作材料要求高(不鏽鋼空心材料),焊口易腐蝕。
3被卡原因分析
(1)浮標液位計監測杆與卸油罐盖孔配合間隙過大。由于浮標液位計監測杆與浮球的焊1:3腐蝕損壞,自行加T時找不到合適的材料,浮標在制作時,只能找到直徑爲32 mill的不鏽鋼管做監測杆.而卸油罐盖孔管的直徑爲50mm,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發生遊動。監測杆不篚垂直升降,傾斜的監測杆卡在過大的孔壁上,浮力作用于浮標底部。造成卡死。
(2)盖孔管高度不夠。盖孔管高度只有80删贰起不到對監測杆的扶正作用,液面上升時測杆傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液位。
4解決措施
(1)浮標液位計卡住後采用常規排除方法。卸油車卸油時,由于油流沖擊浮球,造成監測杆偏移,值班人員與卸油車司機每隔幾分鍾手動活動監測杆,檢查是否卡住,將其扶正.才能正常顯示液位。這雖是屬設備存在的嚴重缺陷,但也增加了操作人員的勞動強度,同時也存在安全隱患。
(2)調整卸油罐盖孔管與監測杆的配合間隙。在不影響浮標自由升降的前提下縮小盖孑L管徑,將原來爲50mm的管徑改爲40mm,這樣與直徑爲32 mm的監測杆配合,間隙就不會過大,恰好能使其自由升降。
(3)增加盖孔管的高度。在不影響檢測杆自由升降的前提下,將盖管孔高度由原來的80 mm增加到350 mm,起到對監測杆的扶正作用。未改裝前浮標卡住時監測杆顯示的液位是400 mm,與實際液位相差350 1111110改裝後監測杆顯示液位是750 mm,與人T檢測相符。
5應用效果
實施此項改造措施後。經過近一年的生產實踐論證。浮標液位計T作正常。值班人員巡檢和卸油車司機卸油時,沒有發現一次浮標液位計被卡住的現象.無一例因浮標原因引起的原油溢罐事故,顯示准確,取得了很好的應用效果;同時也減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度。避免了卸油罐外溢的汙染事故和經濟損失,也爲清潔生產與安全生產提供了有力保障。
上一條:靜壓式投入式液位計在汙水液位控制中的選型及應用
下一條:超聲波液位計在汙水理廠用于控制進水泵的流程和控制方案

1 事故原因
沙南作業區北聯站卸油台白建站以來,使用的都是空心圓球式浮標液位計,經過多年的使用。浮球與監測杆易發生腐蝕穿孔損壞,不得不另找材料重新加1=:。由于受材料的局限性,致使浮標液位計制作時測杆尺寸與盖孔尺寸不相配。在液位上升過程中經常使測杆卡住,出現似液位導致卸油罐內油外溢,造成原油損失和環境汙染。浮標液位計卡住後,值班人員監測到的液位與罐內實際液位相差很多.罐內上升後的液位不能正確顯示,造成事故。
2結構及特點
浮標液位計由不鏽鋼空心球和液位監測杆兩部分組成。優點是結構簡單、重量輕、測杆光滑、浮動效果好、耐腐蝕、制作簡易以及便于更換。缺點是對制作材料要求高(不鏽鋼空心材料),焊口易腐蝕。
3被卡原因分析
(1)浮標液位計監測杆與卸油罐盖孔配合間隙過大。由于浮標液位計監測杆與浮球的焊1:3腐蝕損壞,自行加T時找不到合適的材料,浮標在制作時,只能找到直徑爲32 mill的不鏽鋼管做監測杆.而卸油罐盖孔管的直徑爲50mm,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發生遊動。監測杆不篚垂直升降,傾斜的監測杆卡在過大的孔壁上,浮力作用于浮標底部。造成卡死。
(2)盖孔管高度不夠。盖孔管高度只有80删贰起不到對監測杆的扶正作用,液面上升時測杆傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液位。
4解決措施
(1)浮標液位計卡住後采用常規排除方法。卸油車卸油時,由于油流沖擊浮球,造成監測杆偏移,值班人員與卸油車司機每隔幾分鍾手動活動監測杆,檢查是否卡住,將其扶正.才能正常顯示液位。這雖是屬設備存在的嚴重缺陷,但也增加了操作人員的勞動強度,同時也存在安全隱患。
(2)調整卸油罐盖孔管與監測杆的配合間隙。在不影響浮標自由升降的前提下縮小盖孑L管徑,將原來爲50mm的管徑改爲40mm,這樣與直徑爲32 mm的監測杆配合,間隙就不會過大,恰好能使其自由升降。
(3)增加盖孔管的高度。在不影響檢測杆自由升降的前提下,將盖管孔高度由原來的80 mm增加到350 mm,起到對監測杆的扶正作用。未改裝前浮標卡住時監測杆顯示的液位是400 mm,與實際液位相差350 1111110改裝後監測杆顯示液位是750 mm,與人T檢測相符。
5應用效果
實施此項改造措施後。經過近一年的生產實踐論證。浮標液位計T作正常。值班人員巡檢和卸油車司機卸油時,沒有發現一次浮標液位計被卡住的現象.無一例因浮標原因引起的原油溢罐事故,顯示准確,取得了很好的應用效果;同時也減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度。避免了卸油罐外溢的汙染事故和經濟損失,也爲清潔生產與安全生產提供了有力保障。
上一條:靜壓式投入式液位計在汙水液位控制中的選型及應用
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